海油人高效修復(fù)管線,從“創(chuàng)口”到“康復(fù)”,一共分幾步呢?
確認(rèn)“創(chuàng)口”位置
生產(chǎn)人員在一次巡檢中首次發(fā)現(xiàn)“癥狀”----井控盤液壓油液位有所下降,判斷可能出現(xiàn)泄漏。 隨即與儀表人員對錯(cuò)綜復(fù)雜的液壓管線開展全面排查, 最終將泄漏點(diǎn)鎖定在B26ST2井井下安全閥液壓管線上。
制定“診療方案”
既要解決漏失問題避免修井, 又要保證井下安全閥后續(xù)正常工作, 還要在堵漏過程中避免油井關(guān)停, 可謂難度不小。對此,西江油田作業(yè)區(qū)黨委高度重視,專項(xiàng)督辦,梳理油井歷年開發(fā)生產(chǎn)情況。由油藏團(tuán)隊(duì)牽頭組織技術(shù)專家多次討論,決定引入國產(chǎn)壓差激活堵漏劑。 壓差激活密封概念,早在1995年就已經(jīng)提出,其核心技術(shù)長期處于國外廠商高價(jià)技術(shù)壟斷狀態(tài)。 國產(chǎn)壓力激活修復(fù)技術(shù)起步較晚,且沒有現(xiàn)場施工應(yīng)用先例,西江油田組織團(tuán)隊(duì)前往惠州跟蹤物模實(shí)驗(yàn),海陸連線討論優(yōu)化作業(yè)方案,有效降低了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
“創(chuàng)口貼”
西江30-2平臺高度配合項(xiàng)目作業(yè)團(tuán)隊(duì),僅用時(shí) 8小時(shí) 就完成了漏失評估、堵劑頂替、高壓測試等作業(yè)步驟。經(jīng)過數(shù)小時(shí)的觀察,壓力保持穩(wěn)定,補(bǔ)壓泵無補(bǔ)壓動(dòng)作。此次,井下液控管線在線堵漏順利完成, 不但挽回了油井關(guān)停導(dǎo)致的產(chǎn)量損失, 而且有效降低了井筒完整性缺失 所帶來的井控風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)保問題,節(jié)省修井作業(yè)費(fèi)用數(shù)百萬元。
據(jù)介紹,一直以來,用于修復(fù)管線微小滲漏的壓差激活修復(fù)技術(shù)被國外公司擁有,單次作業(yè)費(fèi)用高達(dá)15萬美元。為此,中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司深圳分公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)自主進(jìn)行科研攻堅(jiān),歷經(jīng)一年多,研究合成壓差形變高分子膠乳,復(fù)配出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的壓力激活型堵漏修復(fù)劑,并開展注入工藝技術(shù)研究,建立高精度數(shù)字模型模擬及性能評價(jià),充分驗(yàn)證國產(chǎn)化堵劑性能效果,最終在現(xiàn)場成功應(yīng)用。
該修復(fù)劑常態(tài)是一種穩(wěn)定的液態(tài)化學(xué)藥劑,通過泵注到漏失點(diǎn)附近,進(jìn)行自適應(yīng)密封。當(dāng)呈分散體系狀態(tài)下的堵劑到達(dá)漏點(diǎn)處,堵劑在一定壓差條件下被激活形變,自動(dòng)吸附聚集,融合固化,將漏點(diǎn)密封。
據(jù)悉,下一步,該技術(shù)將推廣應(yīng)用,為海上油氣田構(gòu)建安全生產(chǎn)屏障,為油氣增儲上產(chǎn)提供有力保障。